电除尘的电压电流最佳运行参数?
一、电除尘的电压电流最佳运行参数?
没有最佳运行参数。电除尘的一次电压 二次电压 一次电流 二次电流是根据运行工况决定的,比如烟气温度,烟气浓度,像电厂跟钢铁厂,用同样设计的电除尘,参数上是相差很大的。补充:除尘器使用一段年限后,除尘器自身效率降低,二次电压二次电流降低,也表明了除尘效率的降低。 建议维修时,清扫极板、极线灰尘,调整极板极线间距,清扫除尘器顶部绝缘室累积灰尘,这样能够提高过滤效率,相对也能提高二次电流和电压,当然是在电器件没问题的前提下。一般电除尘变压器几个常用厂家品牌的很少坏。
二、电除尘如何运行的?
电除尘的主要部分是由收尘极和放电极,二者组成高压电场。
收尘极(接地极)由较薄钢板压型组成,放电极(接负高压)由带尖刺的线状钢材组成,当外加直流电压到一定值时,放电极针尖开始起晕放电,电场内的气体介质被电离,当电压提高到工作值时,已电离的电子和正离子被加速而碰撞其它的中性气体分子,从而产生所谓的“雪崩”反应。
此时,负离子流向集尘极迁移,正离子流则在放电针尖附近及辅助电极表面被中和,针尖附近产生了强烈的离子风,粉尘进入电场后,电场内运动的离子与尘粒碰撞使尘粒荷电。
粉尘荷电后,在电场力的作用下,大量带负电荷尘粒沉积在收尘极上,少量带正电荷的尘粒趋向放电极和辅助电极,其电离、荷电、收尘工作过程,即为净化烟气的过程,再经过振打装置,使收集在收尘极上的粉尘,落入灰斗,经排灰装置排出利用。
净化过的烟气,经烟囱排入大气
三、静电除尘实际电压?
静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。
四、电除尘电压降低原因?
导致电场二次电压低的主要原因是由于灰斗积灰搭桥,使极板与极线之间出现短路轻微现象造成的。而造成灰斗积灰搭桥的原因主要有以下几点:
一、锅炉燃烧调整时给煤不均衡,单侧给煤机给煤偏多,且煤中灰份偏高。锅炉单侧灰量大,电除尘工作负荷增大,分离出的灰量大,仓泵来不及输灰,灰斗灰位增高,最终导致二次电压低,严重时会造成电场短路跳闸。
二、仓泵平衡阀故障(阀门损坏或者平衡管堵灰),起不到平衡作用,是仓泵进料时,泵内压力较高,不能正常下灰,影响仓泵进料的顺畅性,影响除灰效率,进而导致灰斗积灰搭桥,二次电压降低,电除尘工作异常。 三、进灰管阀板门开不全,或者进灰闸板处渗进水,使闸板处积灰,造成下灰通道变窄,使下灰不畅。影响下灰量,导致灰斗积灰搭桥,电场二次电压低。
四、电场灰斗料位计不准确,高料位报警不动作,灰斗出现堵灰故障时,不能及时发现,致使处理不及时,导致灰斗积灰搭桥。
根据以上情况,结合生产实际,建议采取如下措施:
一、调整锅炉给煤机给煤量,做到平衡给煤,左右燃烧工况一致,避免出现偏烧现象。
二、定期检查仓泵进料平衡阀,确保进料时仓泵与灰斗气压平衡。
三、定期对进灰管进行检查。发现温度偏低时,进行振打处理,确保进灰畅通。
四、加强巡检,确保仓泵进料、出料正常。当发现进料不正常时按如下步骤进行反吹处理:
1) 将除灰程序切换到“就地”。
2) 关闭仓泵进料阀。
3) 开启待处理仓泵的进料阀,开启仓泵加压阀进行加压,反吹15—20秒。
4) 关闭加压阀,关闭进料阀。
5) 开启平衡阀,开启加压阀,反吹15——20秒。
6) 反吹两次以后,手动进料、出料一次,再恢复自动运行。
五、电除尘故障时及时调整仓泵进料时间。调整原则如下:
1)一电场仓泵正常进料时间控制在5——15分钟(对比出料时间进行确定)
2)如果一电场退出运行,二电场仓泵进料时间调整为5——15分钟。
3)控制二电场仓泵、三电场仓泵出料时间不大于4分钟,否则适当缩短仓泵进料时间。)
4)气源压力不足时,增开一台空压机。
六、改造平衡管上部安装方式(抬高平衡管出口位置,提高1.5米)确保平衡管正常工作。
六、改造仓泵进灰管,将方管改造成圆管,降低积灰的几率。
七、灰斗增加仓壁振打器,并安装时间继电器,每班振打两次,减少灰斗积灰。
八、改造料位计,保证仪表显示的正确性,使运行工人能够及时发现问题,解决问题。
九、电除尘出现故障时,值长安排专人进行定期跟踪处理。
五、烧结机头电除尘一般运行电压电流多少?
取决于机头电除尘器的间距。但是不论怎么说,应该在38KV以上,最好能运行到45KV以上,对于烧结机头来说,不要一味追求高电压,高电压可能会带来一系列的问题。比如说清灰问题等
六、电除尘有电压无电流?
没有一次电流,也没有二次电流,先断电复位看行不行,如果还不行可能原因是环境过于干燥、或者是二次电压的电极板已经断线,电流过小所以仪表仪表显示不出来。
七、电除尘一次电压?
从原理上看,脉冲电源优势明显。
提高电场峰值电压和电晕功率,提高除尘效率
:脉冲电压持续时间很短,仅为几十微秒,除尘器电场中形成的电荷云为薄薄的一层,电荷云前/后空间仍保持较低的电荷浓度,从而维持了电场绝缘性,不致发生电场击穿。使得电场电晕电压由常规电源的70kV大幅提高到140kV以上,电流由几个A提高到300A以上。 脉冲电源激发的电荷浓度为常规直流电源的几百倍,极大提高了粉尘的荷电量,同时强迫微细粉尘荷电,提高了微细粉尘的荷电量,从而提高了除尘效果 。
工况适应能力强 ,有效克服反电晕
大幅节约电能
:脉冲源负责粉尘荷电,基础电源在电场起晕电压附近运行,电流可以很小,只提供必要的电场力,从而大幅减少无效电能,提高了粉尘荷电效率,提高了电能利用效率 .
八、静电除尘电压上不去?
表现主要有以下几点:
(1)二次工作电流正常或偏大一点,二次电压升至较低就发生闪路;
(2)电场异极间距误差严重超标,二次电压达不到起晕电压的要求。
(3)二次工作电流大,二次电压升不高,甚至接近于零。
1.原因分析
造成电收尘器电场二次电压升不上去的原因主要有以下诸方面:
(1)安装质量不合格。阳极板和阴极板框架系薄、细、大件;因此当装卸及堆放不良时极易发生变形,安装时每块极板和框架都应进行检测校正,其平面度误差应小于5mm。但在实际安装时,极板未经校正就装入电场、撞击杆与导轨、悬挂角钢两端未留空隙或所留热胀量大小,以致热烟气来后使极板及悬挂角钢弯曲变形,停窑检查,极板又恢复原形,很难发现。
(2)放灰间隔太长或灰斗下灰不畅,积灰或杂物挂在收尘极板或电晕极上,引起极板变形,两极间距局部变小。
(3)保温箱内出现正压,含湿量较大的烟气从电晕极支承绝缘套管内向外排出;或者保温箱(或绝缘室)温度低,绝缘套管内壁受潮漏电,都会造成二次电压升不高。
(4)电场内气体分布不均匀,电场横截面受热不均,引起极板和框架变形,结构不对称的极板遇此情况更易变形,使极间距变小。
(5)阴极框架在气流冲击下摆动,造成周期性异极间距误差增大,电场电压、电流波动。
(6)电晕极振打装置瓷瓶受潮积灰或有污物粘附,也会导致“闪路”。
(7)电缆被击穿或漏电,同样会“闪路”。
(8)收尘极板和电晕极之间短路。
(9)石英套管内壁冷凝结露,造成高压对地短路。
(10)电晕极振打装置的绝缘瓷瓶破损,对地短路。
(11)电晕极断线,线头靠近收尘极。
2.处理办法
(1)采取措施,严防短路。
①清除收尘极板和电晕极之间可能导致短路的杂物;
②剪去已经折断的电晕线头;
③擦拭石英套管,使其内壁形不成结露;
④更换新的绝缘瓷瓶,或修复损坏的瓷瓶,确保电晕极振打装置正常工作;
⑤及时更换损坏的高压电缆或电缆终端接头。
(2)调整极间距,确保其误差不超限。
①对变形的沉淀极用电焊加热后,用小葫芦等工器具拉直,然后用类似于沉淀极底部导轨的零件l~2根两端焊在壳体上,对沉淀极限位,防止其变形。
②对变形的电晕极校正后,在柜架底部加一组绝缘磁质拉杆固定,防止其摆动偏移。
③采用结构对称,不易变形的极板。充分考虑热胀量的大小,悬挂角钢两端可割去一部分,导轨可向下移动,防止受热膨胀、弯曲变形。经常清除极板上的杂物,严禁积灰积到极板上。 确保同极距误差在±5mm以内,异极距误差在±3mm以内。
(3)防受潮、防漏电。
①及时更换已击穿或漏电的电缆。
②采取措施,防止保温箱内出现正压。
③增加热风装置,提高保温箱温度,清除积灰,擦拭瓷瓶,防止电晕振打装置瓷瓶受潮积灰或污物粘附。
④经常擦拭绝缘套管内壁,防止其受潮漏电。
九、电除尘电压高电流低原因?
除尘器使用一段年限后,除尘器自身效率降低,二次电压二次电流降低,也表明了除尘效率的降低,建议维修时,清扫极板、极线灰尘,调整极板极线间距,清扫除尘器顶部绝缘室累积灰尘,这样能够提高过滤效率,相对也能提高二次电流和电压,当然是在电器件没问题的前提下。
一般电除尘变压器几个常用厂家品牌的很少坏。
十、电除尘阴极振打运行中跳闸的运行分析?
正常情况两种,1、阴极振打锤卡死,电机保护启动卡死。
2、尘中轴承、或是振打轴出现问题。电路出现问题的情况下特别少不不排除。最后等停机后进行检查推荐阅读